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par Platinium773 » 26 mars 2013, 22:28
Mission: sauvetage Munaire!
Comme vous le savez sûrement, nos trois pilotes sont coincés sur la Mun, or cela pose problème car nous en avons besoins pour lancer la station orbitale du KABC! Donc pour se faire, nous avons envoyer un module de rapatriement, auto-piloté, avec des place passager. De ce fait nous n'avions plus qu'à attendre, que le Rover rejoigne le vaisseau de retour, sous peu qu'il ait assez de carburant. Mais pendant le chemin de retour, nos Kerbaunautes étaient tellement pressés qu'ils ont dépasser la vitesse maximale à atteindre du Rover sous peine de destruction violente et se sont donc lamentablement crashés lors du retour... Mais seulement 1/3 du parcours avais été fait, sachant que le parcours est d'environ 1/3 du tour de la Mun, le chemin à pied est impensable. Nous avons donc décider de relancer le même programme de rapatriement mais avec une capacité d'accrocher le Kerbaunautes sur des échelles pour les ramener au module. Mais là se situe un autre problème... Le deuxième module de sauvetage se retrouve sans RCS, couché à l'horizontale, et avec une position encore plus éloigné que le premier module de rapatriement. Mais le Rover à bien été déchargé. Au moment où je vous parle, le Rover à rouler pendant 2h et à parcouru environ 50-60km il lui en reste encore 75 pour arriver à destination er récupérer les Kerbaunautes, puis encore une vingtaine de kilomètre pour rejoindre le véhicule de sauvetage. Si le carburant se trouve être insuffisant, une orbite autour de 20 000m devra être fait et un autre module de secours sera lancé. Nous en sommes encore à la phase récupération. Des informations vous seront communiquées plus tard dans l'avancement de la mission.
Le véhicule de rapatriement qui fait partie d'une autre mission, car nos ingénieurs n'ont pas penser à mettre un rover sur le module de rapatriement, s'est retrouvé au module de rapatriement apres 4h 27minutes et 16s , il est en route vers le rover qui s'est crashé pour rapatrier les Kerbaunautes qui y sont. Le parcours à été de environ 110km le Rover se trouve actuellement à 23 km donc un alléretour est prévu. Au bout de 5h de voyage, le rover s'est rendu sur les lieux de l'accident et à remarquer que c'étais juste la carcasse et que par un moyen totalement inconnu le pod s'est retrouvé de l'autre côté de la mun... La mission est donc abandonnée.
HRP: Je me suis rendu compte apres 5h non accélérées bien sur en rover donc pas de warp time que un bug étais survenu et que les débrits avaient fait le tour de la mun... Je me retrouve donc avec 5h perdu et je vous raconte même pas comment je suis saoulé.... (will be delete =p)
Une mission de sauvetage de plus grand envergure est lancée. Merci de nous suivre et nous vous donerons des nouvelle d'ici peu. Le KABC!
La récupération des Kerbaunautes est terminée. La mission, 0 débrits qui devais commencer il y à quelque temps ne prend début que maintenant. Nos trois Pilotes sont en bon état mais légèrement fatigués, la basse gravitée les à un peu déranger, nous attendons qu'ils se remettent et nous les enverons en Orbite sur la station qui devrais être prochainement lancée.
"Wo Dares Wins" - "Through Adversity to the Stars" - "First In Deed" - All of KABC's ideals